機械社區(qū)
標(biāo)題: 什么原因?qū)е陆z錐壽命低? [打印本頁]
作者: 耶穌愛子 時間: 2012-2-9 20:21
標(biāo)題: 什么原因?qū)е陆z錐壽命低?
大俠們能幫我分析下。絲錐壽命低和螺紋亂扣的原因嗎?大俠們都遇到過什么原因?qū)е陆z錐壽命低?" X6 c. U6 D2 {
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這幾日,一直在分析一臺臥加的絲錐壽命低 老亂扣的問題,很是頭疼,該絲錐用于加工M10*1深約11.4mm的螺紋孔,正常壽命約40-50件(每件上有6個孔),現(xiàn)在平均壽命也就10件,而且一般都不是正常更換,基本都是因出現(xiàn)亂扣而更換,不僅刀具成本異常,還造成大量廢品,亂扣的形式一般都是其中的幾個扣亂,至于是哪幾扣沒發(fā)現(xiàn)規(guī)律(今天找了幾張亂扣的照片,螺紋不怎么好照,其中就2張還算清晰,見附圖) 。
& l' p5 ~3 b+ s2 o 該絲錐也在另外一臺立加上用,加工內(nèi)容相同(兩臺設(shè)備加工的其它內(nèi)容不完全一樣),使用效果良好,基本排除絲錐的原因。
/ c6 L/ X- u0 F$ ~0 E; h. K 工藝參數(shù)基本就一個轉(zhuǎn)速可調(diào),轉(zhuǎn)速試過200、280、300、350、382、500、580、650(絲錐承受不了,折斷了),都不行,基本排除轉(zhuǎn)速的原因。 4 n6 l* F9 F" Y
兩臺使用的底孔鉆頭直徑有些差異,臥加是9,立加是9.1,感覺底孔的這點差異不會對絲錐壽命有那么大的影響。
5 O" U) u* L \1 D 該臥加的冷卻液為水基,好像攻絲最好用油,不知道和這個有沒有關(guān)系,有臥加用油基冷卻液的嗎?就算有也不行,改不了,其它刀具還需要用水基冷卻液冷卻。
2 E$ r9 @ X- S 今天整了整冷卻,懷疑是冷卻噴的點不好,或者冷卻壓力不足,可均沒看見效果。破臥加就兩個小水流,基本上只能讓其噴到絲錐的頭部,感覺攻絲過程中冷卻液根本不可能進入孔內(nèi),頂多就在絲錐快攻時,噴進底孔點水,也不知道這點水夠不夠用,這點臥加明顯沒有立加好,立加在攻前,底孔已被冷卻液灌滿。(主軸、絲錐、冷卻夜流見附圖)
* u4 B% P+ I, D 我現(xiàn)在有些不知道怎么辦了,明天準(zhǔn)備打下絲錐在主軸上的跳動,看看是否有異常。, D& [2 H8 Z2 g7 W) R
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大俠們能幫我分析下絲錐壽命低和螺紋亂扣的原因嗎?大俠們都遇到過什么原因?qū)е陆z錐壽命低和螺紋亂扣?
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作者: 張聾子 時間: 2012-2-9 20:31
跟啥都沒關(guān)系,絲錐夾具有問題,放點機油是進行潤滑。
作者: 耶穌愛子 時間: 2012-2-9 20:39
張聾子 發(fā)表于 2012-2-9 20:31 
6 q8 ?1 |3 f/ E, H跟啥都沒關(guān)系,絲錐夾具有問題,放點機油是進行潤滑。
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大俠,“絲錐夾具”會有什么問題??
作者: makino 時間: 2012-2-9 20:50
什么牌的絲錐!進給和轉(zhuǎn)速對比如何。工件材質(zhì)呢。
作者: 江蘇牛牌 時間: 2012-2-9 21:03
1,不要小看相差0.1 在歐美樣本推薦中也推崇底孔小0.1左右,你也可以嘗試下。2.切削液的濃度也需檢查。3我看你用的好像不是彈簧攻絲夾頭?剛性攻絲,推薦山特攻絲夾頭!4.不知道絲錐是什么品牌?在螺紋入口段爛牙...還真得看看刀具跳動。
作者: chxwu986 時間: 2012-2-9 21:48
倒牙部分應(yīng)是被切屑鉸掉了,建議在這個方面查查原因。絲錐機動攻絲用剛性裝夾肯定不好。另外底孔大小及冷卻潤滑液的成分對攻絲質(zhì)量的影響都不能輕視。
作者: pydghwt 時間: 2012-2-9 22:15
用一種不銹鋼成型油可以。
作者: 耶穌愛子 時間: 2012-2-11 08:52
chxwu986 發(fā)表于 2012-2-9 21:48 
* z% l: }$ Y( ^+ J. O Y! F倒牙部分應(yīng)是被切屑鉸掉了,建議在這個方面查查原因。絲錐機動攻絲用剛性裝夾肯定不好。另外底孔大小及冷卻 ...
( A: {' ~! z5 z$ T4 p/ d“倒牙部分應(yīng)是被切屑鉸掉了,建議在這個方面查查原因”,我沒啥思路,麻煩大俠指點一下方向。
作者: 螺紋愛好者 時間: 2012-2-13 08:31
我分析原因有二:1、潤滑不足。建議換用攻絲油甚至是攻絲膏(缺點:加工效率慢);9 ]& b6 D8 [3 ?5 P. v Y0 S4 b
2、不知樓主的床子及攻絲夾具精度如何。如剛性攻絲夾具性能一般(主要指間隙),建議采用柔性攻絲。
8 J4 d/ T& P M& `- C另外,立加夾具什么樣的?3 ]2 V y. q) u7 ?0 r
作者: 六角車 時間: 2012-2-13 09:22
見過不少類似現(xiàn)象,原因多是由夾具引起,在攻絲時因絲錐不能對中,設(shè)備的軸向攢動和徑向擺動,還有絲錐拖著夾具座整體前移,都會引起螺紋的亂扣和啃牙。解決的最佳辦法就是,使用即可徑向浮動又能軸向自由進退的攻絲夾具,這種夾具結(jié)構(gòu)很簡單,通用性也好,而且不論是專用攻絲機還是立鉆車床,只要進刀量小于螺距,都能攻出或套出不同螺距的螺紋來。準(zhǔn)備在近段時間把這個夾具圖畫出來,貼在機械設(shè)計版塊,喜歡的話到時翻開看看。
作者: 熊仔仗劍 時間: 2012-2-13 09:32
沒見過。。。。。咱這廠全是氣動 攻絲的,,,,用的食用油作潤滑的~3 i( I* C5 R$ Q6 l2 k! l
感覺還是潤滑跟退屑的問題吧
作者: 螺釘 時間: 2012-2-15 18:31
我廠原來也經(jīng)常出現(xiàn)這種情況,后來將底孔加大10絲,情況大為改善。請教了一位老師傅,他說:這種情況多出現(xiàn)在導(dǎo)螺桿攻絲方式上,且爛牙多出現(xiàn)在退刀情況下,因退刀時有一個軸向力,這時如果工件材料比較軟,就容易出現(xiàn)爛牙,解決的方法是主軸轉(zhuǎn)一圈,軸向走一個螺距,就可解決了
作者: laishifa 時間: 2012-2-15 20:55
轉(zhuǎn)速還是太高了,改到80試試,實在不行就攻個一攻,然后再手攻。。。
作者: 小公妖 時間: 2012-2-16 12:04
應(yīng)該是夾具或者主軸進給問題,我們一般用菜油,效果還行。爛牙一般出現(xiàn)在退牙時。自己停停聲音,琢磨琢磨,呵呵
作者: 雪豹LZW 時間: 2012-2-16 14:44
有可能是機床的重復(fù)定位精度不夠,攻絲時絲錐和孔不同心。
作者: brucechenchao 時間: 2012-2-16 18:45
攻牙作業(yè)問題較多根據(jù)您提供的信息主要問題總結(jié)如下:( z. G# u& [2 z' I8 \( A8 |9 D+ U
1.首先不知道您做的什么材料貌似是碳鋼類,此類切削強力建議采用非水溶性切削液,從您爛牙的圖片中可以看出絲錐有粘結(jié)的可能性,更換油性切削液有助改善。1 u6 I' Q+ A5 E( `# O
2.您的絲錐是M10*1底孔徑9是可以的但考慮鉆頭作業(yè)后的偏擺還是實際測量下光孔的直徑為好。 y( I3 O% u5 C# \7 a
3.切削速度從您圖面上看應(yīng)該是螺旋絲錐,那么速度不應(yīng)超過15M,轉(zhuǎn)速應(yīng)該是在477轉(zhuǎn),這個是限定值,建議控制在350轉(zhuǎn)左右。' N# D& }2 t/ r) J' V# ]9 }. B7 z
4.絲錐問題,如果被削材較軟查看是否有粘結(jié)現(xiàn)象如有使用經(jīng)過氧化處理的絲錐,表面呈現(xiàn)藍(lán)黑色。7 q v( h, ]( u6 d6 P R1 x5 [
5.觀察爛牙是否發(fā)生在回牙階段,適當(dāng)降低轉(zhuǎn)速。
$ l" K" Q, S+ }. P; w. U如有疑問,請聯(lián)絡(luò)18721990664
作者: 耶穌愛子 時間: 2012-2-16 19:06
brucechenchao 發(fā)表于 2012-2-16 18:45 
' p2 t( e1 z6 P; J1 H+ D+ _攻牙作業(yè)問題較多根據(jù)您提供的信息主要問題總結(jié)如下:
& d* I7 e( B8 Z: O1 ^5 ?- \1.首先不知道您做的什么材料貌似是碳鋼類,此類切削強 ...
' E% {2 F& [5 k& T9 W; p“5.觀察爛牙是否發(fā)生在回牙階段,適當(dāng)降低轉(zhuǎn)速?!?,降低進刀轉(zhuǎn)速還是退刀轉(zhuǎn)速?
作者: 閑著釣魚 時間: 2012-2-16 20:17
用該屬于夾頭不好造成,我們單位又實用水溶性冷卻液的。
作者: 孤星紫雨 時間: 2012-2-16 22:23
1。你絲錐的問題,用好的絲錐吧,國產(chǎn)的別考慮了。$ `& C6 A, @( X+ u. ^. Y* c. e
2.機床的精度問題,攻絲時絲錐和孔不同心。9 _; U8 A' `0 \5 `- X0 d
3.轉(zhuǎn)速問題,是不是太高了。
作者: 耶穌愛子 時間: 2012-2-18 19:42
螺釘 發(fā)表于 2012-2-15 18:31
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我廠原來也經(jīng)常出現(xiàn)這種情況,后來將底孔加大10絲,情況大為改善。請教了一位老師傅,他說:這種情況多出現(xiàn) ...
% w. H) C- X& t. y) p9 P“導(dǎo)螺桿攻絲方式 ”——是什么樣的攻絲方式?
作者: 螺釘 時間: 2012-2-19 20:58
耶穌愛子 發(fā)表于 2012-2-18 19:42 
0 H) R! s, g: j( V. c“導(dǎo)螺桿攻絲方式 ”——是什么樣的攻絲方式?
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導(dǎo)螺桿攻絲方式就是靠螺桿傳動的方式,螺桿轉(zhuǎn)一圈,一個導(dǎo)程就是攻出的牙距. n% y, F0 U- p/ [7 r( z
作者: 把刀用好 時間: 2012-2-20 08:12
建議用柔性攻絲,這個估計機床進給和絲錐螺距不匹配的原因。
作者: 矢力機械 時間: 2012-2-20 14:17
1、檢查切削液濃度;! h. i( x1 @2 M W
2、檢查機床伺服和主軸是否匹配;! q4 z7 Y, k# a) o& g
3、檢查底孔直徑,建議達到9.1;4 z! T$ X& ~* g+ p& }
4、夾持刀柄是否有打滑,建議用絲錐專用夾頭或刀柄;
: n+ q5 R" H4 G/ @+ W8 o' J5、也可以考慮螺紋銑刀;) s" y0 x9 ?/ n7 `' z& R' H
6、拿下來氣動攻絲機攻;$ V9 L; T; y' p$ Z' K
7、你這絲錐用的也太費了點,干的是什么材料,難道是不銹鋼?高溫合金?5 u3 D0 {" t# r; s8 m: u6 b7 `
8、你實在解決不了,可以找我。。。
作者: 洛薩 時間: 2012-2-24 10:06
10樓正解,一語中的。
作者: 不僅僅是左手 時間: 2012-2-24 11:37
, S% n: W3 _- W" W 定做 螺旋絲錐。。 我覺得是 排屑不暢 。
作者: brucechenchao 時間: 2012-3-1 13:00
耶穌愛子 發(fā)表于 2012-2-16 19:06 
3 E0 `! w- a' @, L“5.觀察爛牙是否發(fā)生在回牙階段,適當(dāng)降低轉(zhuǎn)速?!?,降低進刀轉(zhuǎn)速還是退刀轉(zhuǎn)速?
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通常我們在攻牙過程中,回牙階段就是退刀的時候,如果是CNC加工大部分情況下不會改變這個速度,但不排除特殊情況下需要改變這個參數(shù),這只是從您的異常狀況中分析的一種情況而已,如果是專用額伺服攻牙機,回牙速度是額定的降低的!
作者: ray1112 時間: 2012-3-1 14:56
LZ可以先看一下伺服同步誤差是多少~~
作者: 精密機械加工 時間: 2012-3-1 15:17
本帖最后由 精密機械加工 于 2012-3-1 15:19 編輯
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看上去爛牙了嗎!底孔和深度沒問題就是絲攻和機床的問題,一般質(zhì)量的絲攻用剛性攻絲是比較容易斷,可采用柔性攻絲(浮動攻絲夾頭),換擠壓絲攻用OSG的或者含鈷的試試。
作者: bigfoot 時間: 2012-3-1 20:05
為什么沒人懷疑是臥加本身的問題呢?主軸編碼器檢查過嗎?
作者: 耶穌愛子 時間: 2012-3-26 21:46
螺釘 發(fā)表于 2012-2-19 20:58
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導(dǎo)螺桿攻絲方式就是靠螺桿傳動的方式,螺桿轉(zhuǎn)一圈,一個導(dǎo)程就是攻出的牙距
* J/ g! M2 G+ [3 x, U, c退刀時的軸向力在該攻絲方式上是怎么起作用導(dǎo)致螺紋爛牙的?
作者: 老圖 時間: 2012-5-11 20:11
牙部分應(yīng)是被切屑鉸掉了
作者: 我愛9580 時間: 2012-5-18 21:50
絲錐的質(zhì)量,轉(zhuǎn)速。
作者: 樂樂/SUN 時間: 2013-5-23 19:57
材料本身也有關(guān)系
作者: 284798178 時間: 2013-6-6 11:57
換柔性夾頭試試,細(xì)牙的早會有這個原因!
作者: 飛翔LXZ 時間: 2013-6-6 22:30
改用螺旋絲錐,使鐵削順利排出
作者: wgf310 時間: 2013-6-7 16:52
什么牌的絲錐!進給和轉(zhuǎn)速對比如何。工件材質(zhì)呢。
作者: Nstart2012 時間: 2013-6-7 19:26
進給和轉(zhuǎn)速如何,帶內(nèi)冷的絲錐么?
作者: 刀具試用 時間: 2014-7-17 17:58
樓主已經(jīng)解決這個問題了沒?我現(xiàn)在使用搖臂鉆和電動攻牙機攻牙也遇到同類情況。。。
作者: 耶穌愛子 時間: 2014-7-17 19:52
我記得是原材料的問題,現(xiàn)在好了。
作者: 煉獄 時間: 2014-8-1 01:41
刀具試用 發(fā)表于 2014-7-17 17:58
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樓主已經(jīng)解決這個問題了沒?我現(xiàn)在使用搖臂鉆和電動攻牙機攻牙也遇到同類情況。。。
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先假設(shè)機床,刀柄,絲錐,夾具,程序等都是理想狀態(tài)
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# X$ z/ ~5 U0 [8 J: C% ~) W1 }0 `- |盲孔攻絲切屑都是后排式,絲錐的后角問題造成反轉(zhuǎn)時候無法將帶狀切屑及時切斷,從而纏繞在絲錐將已經(jīng)加工好螺牙擠掉" j% m) S! n, f
* s3 t! L$ B) r9 D3 A$ ^1 P
1.建議選擇絲錐后角,這個一般不可能,特殊需要定做' j2 y( F& y( X6 F+ T
2.絲錐切削錐部分1.5P 2-3P 建議試驗切削錐多的,起分屑作用,加入螺旋槽是三個,多一牙可以多出來三條切屑(當(dāng)然這個底孔深度要允許)/ U" ~' A2 J6 P; `5 b- |
3.合適絲錐螺旋角,建議選擇減小螺旋角。
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- V# @: J, k& h- D g以上純屬個人意見,供參考。
作者: 隨風(fēng)用途 時間: 2014-8-1 14:18
孔口爛牙的話,建議底孔大一個絲
作者: 碎玉染流年 時間: 2014-8-1 14:22
點個贊
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作者: 小白鷺叔叔 時間: 2014-8-2 07:28
金屬的疲勞?
作者: kobe027107 時間: 2015-4-27 16:25
絲攻壽命減低一般3種原因,第一就是底孔,鉆頭磨損是很多人沒注意的問題,第二就是切削油的問題,什么機油,乳液都不好,還是用專用的絲錐攻牙油比較好,像SKS金牌攻牙油是不錯的選擇,第三個就是材料材質(zhì)的問題,這個也是經(jīng)常遇到的,首先絲錐一斷,客戶就是絲錐是假的,其實模具有雜質(zhì),模具有雜質(zhì)的話,模具的硬度硬過絲錐的硬度,超出絲錐的承受范圍,當(dāng)然折斷咯。6 K0 d5 e" C4 _3 [1 R/ W
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我建議你,拿你工件去檢查,看看是不是工件有雜質(zhì),要不然你什么絲錐都會斷的。
作者: 興大官人 時間: 2015-4-29 23:57
在加工M3X15深304材質(zhì)的路過還是脫蠟件,加工500個孔不會斷一根絲攻。我用的是柔性攻絲夾頭。就是可以拉長的哪種,M29剛性攻絲G84,然后參數(shù)就不能說你聽了,保密。
作者: 萍蹤-浪跡 時間: 2015-4-30 13:57
冷卻液濃度很重要, 你可以嘗試著換臺帶中央出水的臥加做,另一個就是更換絲錐,立加在攻絲時冷卻液可以完全進入底孔,對刀具進行充分的冷卻,而臥加就沒有立加效果好,造成結(jié)果是絲錐在深孔退回時有粘刀現(xiàn)象,造成亂扣,建議采用材質(zhì)好的刀具!
作者: a王斌 時間: 2016-1-17 16:02
我在本網(wǎng)站的的貼子《我解決了鋁鑄件攻絲爛牙 》可能對你有幫助。里面我寫的很詳細(xì)。
作者: a王斌 時間: 2019-5-31 21:09
可以更換切屑液,或者用濃一些的切屑液試一下。
作者: Annlovebin 時間: 2019-6-14 13:31
* Q: `6 ? |% l高人!
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作者: X-yboy 時間: 2019-8-6 19:33
學(xué)習(xí)一下
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