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又來(lái)了!這種機(jī)構(gòu)位移傳感器檢測(cè)不準(zhǔn)確,為什么 大家討論下

[復(fù)制鏈接]
11#
發(fā)表于 2017-6-16 08:20:35 | 只看該作者
也有可能是氣缸推力過(guò)大,導(dǎo)致位移傳感器每次壓縮時(shí)狀態(tài)有差別;你圖片上氣缸安裝在哪里?氣缸出力方向要跟傳感器軸心同軸,否則也會(huì)有受力點(diǎn)偏差

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我也考慮是氣缸的問(wèn)題,我將氣缸速度調(diào)慢,將力度也調(diào)慢,結(jié)果更不一致了!相差更大!想要試用出力和速度都比較均勻的機(jī)構(gòu),但是沒(méi)條件,設(shè)備已經(jīng)在客戶那里在用了。只有這個(gè)傳感器檢測(cè)問(wèn)題解決不了。波動(dòng)太大!  發(fā)表于 2017-6-16 08:30
謝謝,氣缸裝在下部,圖示中右側(cè)的所有零件都裝在2跟導(dǎo)軌上,然后底部氣缸為動(dòng)力!整個(gè)機(jī)構(gòu)左移的時(shí)候有限位阻擋。  發(fā)表于 2017-6-16 08:28

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12#
發(fā)表于 2017-6-16 08:30:07 | 只看該作者
這樣裝配的結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)剛性不夠的話,汽缸一壓有0.1的變形很正常

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我也認(rèn)為剛性有問(wèn)題  發(fā)表于 2017-6-16 09:28
13#
發(fā)表于 2017-6-16 08:57:28 | 只看該作者
信息全面點(diǎn)
14#
發(fā)表于 2017-6-16 09:05:26 | 只看該作者
靠什么復(fù)位呢?怎么保證接觸產(chǎn)品部分一直處于左側(cè)?以前做的這樣的結(jié)構(gòu),傳感器國(guó)產(chǎn)的沒(méi)出現(xiàn)過(guò)那么大的誤差!

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15#
發(fā)表于 2017-6-16 09:32:47 | 只看該作者
可以試試其它的長(zhǎng)度檢測(cè)方式。
% ~* n; B! F0 B: K3 G$ U/ \! `/ h

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我也建議用其他方式,最早的時(shí)候我就提出這種機(jī)構(gòu)不靠譜,經(jīng)理(經(jīng)理設(shè)計(jì)的)說(shuō),沒(méi)事,就是個(gè)擺設(shè)。如今設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng),客戶問(wèn):這塊是干什么的,于是經(jīng)理硬著頭皮說(shuō),檢長(zhǎng)度的。于是客戶現(xiàn)在盯著這點(diǎn)了,必須0.02..  發(fā)表于 2017-6-16 09:35

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16#
發(fā)表于 2017-6-16 10:12:18 | 只看該作者

% ^1 K; X$ ?' ^' c

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17#
發(fā)表于 2017-6-16 11:54:23 | 只看該作者
重復(fù)定位的問(wèn)題。另外盡量減少?zèng)_擊等振動(dòng)對(duì)估器的影響

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現(xiàn)在驗(yàn)證的問(wèn)題 就在氣缸那里 整個(gè)機(jī)構(gòu)左移的位置偏差在0.05  發(fā)表于 2017-6-16 12:03
18#
發(fā)表于 2017-6-16 18:25:14 | 只看該作者
我來(lái)看看最終原因是什么?
& h  U: I- s2 c
19#
發(fā)表于 2017-6-16 21:31:45 | 只看該作者
電阻式的測(cè)長(zhǎng)機(jī)構(gòu)精度普遍偏低。  z; @$ y) t2 Y5 [5 a$ t+ O
建議用光柵尺。

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現(xiàn)有設(shè)備無(wú)法做大的改動(dòng)了!老板的死命令!  發(fā)表于 2017-6-17 10:38
20#
發(fā)表于 2017-6-16 23:04:24 | 只看該作者
樓主可以參考下面的辦法,試驗(yàn)一下:
* }# M3 G7 N# ^( |  C1.將傳感器頭部和導(dǎo)軌上的連接塊松開(kāi),單獨(dú)測(cè)試傳感器,壓入、彈出的變動(dòng)量,既重復(fù)定位精度。
4 h- F. R  c/ I2.將傳感器頭部和導(dǎo)軌滑塊連接一起再試,而且要注意在復(fù)位彈簧不同行程作用下的誤差。
9 }0 [/ a8 }7 B: K* c: O3.將氣缸掉氣,工件確認(rèn)夾緊,手動(dòng)用推動(dòng)這個(gè)機(jī)構(gòu)到阻擋點(diǎn),嘗試用不同大小的力量測(cè)試,看看阻擋點(diǎn)的剛度。* o9 n% ]% O, x3 L. K% x
從傳感器一直到整個(gè)尺寸傳遞機(jī)構(gòu),過(guò)程拆開(kāi)了一點(diǎn)點(diǎn)試驗(yàn)每個(gè)部分的重復(fù)定位精度,應(yīng)該是有結(jié)論的; L" _& U' ]/ T
% b3 Y. ?) ^0 Y5 P3 h5 J
個(gè)人覺(jué)得,2 K, l1 |6 n/ z  t9 N
1.傳感器復(fù)位彈簧不足以克服直線導(dǎo)軌的摩擦力和慣性% e7 C+ O0 t* `( ~5 B
2.氣缸前一定要加緩沖器,盡量消除彈跳" p& Y; a* y, F, R# h7 m/ V+ H
3.阻擋點(diǎn)增大剛度,設(shè)有磨損槽,定期更換
9 Z% W6 {, `& Y4 F+ B9 w6 G7 @1 E4 W0 g7 Q0 A

( ^; t; W0 B8 C; B
) m2 x) l, R( Y7 Z6 x, ~: s4 M& G( Q3 Y( O

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0.02~0.08  發(fā)表于 2017-6-17 10:45
我的測(cè)試方法:1、百分表固定,抵住檢測(cè)機(jī)構(gòu)安裝板,重復(fù)動(dòng)作得到百分表跳動(dòng)值在0.01~0.07 2、百分表固定,抵住檢測(cè)片,現(xiàn)有位移傳感器頂住的滑塊固定,重復(fù)動(dòng)作得到的百分表跳動(dòng)值在0.02~0.0   發(fā)表于 2017-6-17 10:45
專業(yè)!  發(fā)表于 2017-6-17 09:20

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