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加工中心加工缸蓋振紋尺寸維修過程總結(jié)

[復(fù)制鏈接]
1#
發(fā)表于 2018-10-16 19:42:36 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
機床:德國NBH95加工中心。使用年限:10年。
* i5 k2 p  z5 R+ L加工件:鋁缸蓋
+ I+ q1 D& d4 j# o; ^# K加工工序:精加工9 Q3 \( E5 `# y

6 Y) k- w7 P: e( }3 C" u故障現(xiàn)象:缸蓋底面使用直徑200的盤銑刀從X軸負方向向正方向進行加工,一刀銑完,在用毛刷刷掉銑刀紋,在盤銑刀進刀位置出現(xiàn)振紋(大概80mm左右振紋手感明顯,缸蓋全長300),缸蓋中間位置到尾部正常無振紋,對比其他機床無振紋。9 y0 |5 I4 `7 s  |# c
原因分析:加工剛性不足導(dǎo)致震動,夾具、機床、主軸多有可能。- o* l& }* x( |# p
1、 對主軸精度進行檢測,端跳:0.012mm、根跳:0.002mm、上母線:0.013mm(端部坑頭)、側(cè)母線:0.028mm(端部往刀庫方向偏),主軸拉緊力20KN。振動儀測量主軸震動(設(shè)置檢測參數(shù)盤銑刀8000轉(zhuǎn))對比其他機床無明顯異常。
2、要求工藝將轉(zhuǎn)速、進給全部降低,振紋明顯好轉(zhuǎn),但是對比其他機床還是有振紋,臨時恢復(fù)生產(chǎn),加工一個班后振紋嚴重,情況惡化。說明機床還是有故障,初步判斷為機床某一塊剛性不足,切屑進刀時負載大震動導(dǎo)致,具體哪一塊震動還需檢查驗證。
3、將加工路徑更改,將銑刀從X軸負方向到正方向的加工路徑改為從X軸正方向加工到負方向的加工路徑。
   驗證結(jié)果:加工振紋消失,但是加工一個班次后振紋再次出現(xiàn),還是原來位置上
4、考慮到降低進給及轉(zhuǎn)速有好轉(zhuǎn),和切屑負載大小有關(guān)系。對銑刀的雙花紋,單花紋進行調(diào)整,主要體現(xiàn)在側(cè)母線及主軸輪表上,銑刀相對于工件的平行傾斜會影響到主軸的切屑負載。
      驗證結(jié)果:通過輪表及側(cè)母線反應(yīng)不明顯。
5、通過更改加工參數(shù)及加工路徑,振紋有好轉(zhuǎn)但是加工時間一長就有惡化現(xiàn)象,判斷為某些部件松動震動導(dǎo)致加工振紋,先對XYZ軸導(dǎo)軌滑塊固定螺栓進行檢查擰緊,未發(fā)現(xiàn)有松動現(xiàn)象,考慮到進刀方向及加工路徑跟X軸關(guān)系很大,對X軸導(dǎo)軌固定螺栓進行檢查,發(fā)現(xiàn)在X軸主導(dǎo)軌負方向極限位置斷裂3根螺栓,正方向中間位置斷裂2根螺栓,X軸副導(dǎo)軌負方向極限位置斷裂2根螺栓??偣?strong>斷裂7根螺栓,將螺栓更換擰緊(螺栓扭矩140NM)。驗證結(jié)果:試加工后工件進刀方向振紋消失。判斷為導(dǎo)軌斷裂螺栓后,在進刀位置產(chǎn)生震動,導(dǎo)致刀紋的產(chǎn)生。
6、加工件振紋消失后,三坐標檢測報告發(fā)現(xiàn)缸蓋底面的平面度超差0.02mm,平面度檢測方法為在缸蓋底面上Y軸方向采集5排點,X軸方向采集4排點總共20個點進行評估平面度,三坐標檢測結(jié)果為2#的4個點平面度超差0.02mm,表現(xiàn)為在2#點是缸蓋平面內(nèi)凹。調(diào)整夾具定位塊無效果。打表檢查加工件的直線度發(fā)現(xiàn)也是2號點內(nèi)凹,且位置正好是導(dǎo)軌斷裂螺栓的區(qū)域,懷疑是導(dǎo)軌螺栓斷裂后導(dǎo)軌有變形,正好遠離導(dǎo)軌安裝測基準方向,表現(xiàn)為相對于側(cè)基準外凸,導(dǎo)軌運行軌跡外凸,銑面多銑,工件平面度表現(xiàn)內(nèi)凹。
7、  起吊夾具安裝托盤,利用500的大理石方箱檢查X軸導(dǎo)軌的直線度,X軸側(cè)基準方向直線度0.02mm,在1.5到2.5之間變化0.02mm,其他位置相差不超過0.005mm。正好是在平面度超差位置。
8、對X軸導(dǎo)軌在負極限位置(斷螺栓位置進行調(diào)整)利用夾板進行調(diào)整,多次調(diào)整無效果,直線度0.02mm無變化。
9、更換X軸導(dǎo)軌,先更換主導(dǎo)軌(靠近主軸側(cè)),分多次擰緊。并來回移動X軸,靠副導(dǎo)軌進行自動找正。最終螺栓擰緊扭矩為140NM,更換好主導(dǎo)軌后檢測直線度為0.004mm/500,更換好主導(dǎo)軌后在更換副導(dǎo)軌,同樣的方法自動找正,多次多扭矩擰緊。最終檢測X軸導(dǎo)軌直線度為0.005mm/500。
10、更換完導(dǎo)軌后對相關(guān)精度進行調(diào)整,主要針對主軸母線,試切檢測平面度合格。

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評分

參與人數(shù) 5威望 +104 收起 理由
狙擊手 + 1
free-fly-h3 + 1 思路清晰,邏輯清楚,描述準確,老師傅贊
老鷹 + 100 問題描述清楚,顯得很專業(yè)!
曉昀 + 1 非常專業(yè)!做事認真!
韓寒11 + 1 問題描述清楚,顯得很專業(yè)!

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2#
發(fā)表于 2018-10-16 20:01:36 | 只看該作者
分析的具體、透徹,最終能一針見血的找到故障點,這得多少年的維修經(jīng)驗啊,樓主=大神
3#
發(fā)表于 2018-10-16 20:05:23 | 只看該作者
太厲害了,佩服,樓主專業(yè)維修機床的啊?對機加工也有深入的認識,這種難查的毛病幫解決了能掙不少錢吧?
4#
發(fā)表于 2018-10-16 20:13:55 | 只看該作者
我只想說,牛逼,掙的是技術(shù)錢
5#
發(fā)表于 2018-10-16 21:25:07 | 只看該作者
總結(jié)的很好!來回反復(fù)查找問題很仔細,用這種肯鉆的精神做事,沒有做不好的。
6#
發(fā)表于 2018-10-17 09:56:49 | 只看該作者
頂一下
7#
發(fā)表于 2018-10-17 10:04:09 | 只看該作者
專業(yè),點贊!
8#
發(fā)表于 2018-10-17 10:11:33 | 只看該作者
維修花了多長時間呢?
9#
 樓主| 發(fā)表于 2018-10-17 10:39:56 | 只看該作者
韓寒11 發(fā)表于 2018-10-16 20:01
9 o7 {5 W) K, x7 m% ^( q分析的具體、透徹,最終能一針見血的找到故障點,這得多少年的維修經(jīng)驗啊,樓主=大神

4 o- {2 m( ~( K% V; l8 c7 r跟論壇里的大神比,差遠了6 M: b' K0 Z& g* H
10#
 樓主| 發(fā)表于 2018-10-17 10:44:25 | 只看該作者
free-fly-h3 發(fā)表于 2018-10-17 10:110 G2 s( l3 L0 \( G% g/ H# n+ B
維修花了多長時間呢?
  P5 \) h2 L! ~, G2 @  N7 j; h
前前后后各種驗證,差不多10天左右,過程很痛苦,特別是精加工尺寸問題,可能涉及到多方面,結(jié)果很欣慰,但是找到原因解決故障后感覺成就感滿滿啊2 l$ ]4 q* C- T$ w3 `
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