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如圖工件,6*6*13,每只算4克吧。用關(guān)節(jié)機器人抓取送去加工再放回。5 i, A _+ L, k6 B5 Y* H1 [) t
圖2盤子問題多:3 O$ Y& h7 ?8 x9 J8 C3 ?6 Z& c$ \0 b
) |( T* {( I+ x X# d. o5 Z& t1,無通用性,4、5、7、8mm......的都要換料盤?
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- i6 w2 T9 ]! r r2,定位嘛孔做大了不行,現(xiàn)在6.1mm*6.1mm,機器人取件時問題不大,也能準確放入車床。加工完再放回料盤時,一排工件沒問題,多了總有個別容易偏差,于是停那。畢竟重復定位精度好說,關(guān)鍵這個絕對精度,校準不易,關(guān)節(jié)機器人也不擅長 0 j7 m! J* x( x7 I
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所以考慮關(guān)節(jié)機器人這個缺點,料盤的局限,打算棄用。各位有好的思路嗎?
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7 V4 y. L4 z; @9 p# O, s之前做過其它供料,機器人只在末端一個點取料,而且料道寬度可調(diào).........這兒用也有難點
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